在今年6月舉辦的第13屆上海國際紡織機械展會上,我公司以180平方米的展示規模,展示了集聚公司最新研制的TMFD80、TMFD81S、TMFD80L、TMFD100L四臺樣機,引來一批訂購合同。這一成績的取得,與加工分廠員工堅持開展技術創新活動是分不開的。
今年以來,加工分廠的工藝員加班加點,堅持從事工模夾具的設計,共完成工藝裝備設計項目134項。工藝員倪大安承擔了搖架、壓輥軸承座的工裝任務,完成了銑、鉆夾具25套。工藝員李成波承擔了羅拉凳子、前中后軸承座的工裝任務,完成了鏜、銑、鉆夾具18套。工藝員代小明,除完成部分夾具設計外,成功地利用一臺退役的C6140車床,改制成能加工近4米長的鋁型材導條的專用設備,解決了生產中的老大難問題。就連新來的工藝員楊云波在完成了鏜、銑、鉆夾具5套后,又承擔了工藝裝備的調度、裝配工作。職工盧敏慧、胡菊梅利用家中的電腦和業余時間進行設計,分別完成了鏜、銑夾具4套。經檢查,夾具設計合理,定位準確,排屑方便,夾緊可靠。職工余明祥承擔了軸類件校直工作臺的設計、制作任務,在不影響正常工作的前提下,擠時間繪制草圖,抽時間進行焊接。最終在短短的20天中,完成了軸類件校直工作臺,實現了加工分廠多年期望,而難以實施的宿愿。異型車工組在組長羅平仿的帶領下,發動職工結合生產的零件,進行鉆模的設計,全組共制作鉆模8套,其中,劉云軍完成3套,徐峰、王兵各完成一套。他們制作的鉆模,有的結構簡單,看不起眼,但操作方便、工效之快,具有獨特的實用價值。加工下清潔壓條零件,僅用一件廢鋼管頭,中間攻一處螺紋,孔內裝五六十件零件,形如一個裝筆的無底的筆筒,中部憑一個螺釘,用手旋轉,就可將全部零件緊固,然后鉆攻兩端螺孔。此鉆模不但減輕了勞動強度,降低了夾具制造成本,而且保證了產品質量,提高工效10多倍。